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窑炉节能受多种因素影响
山东淄博市艾丽嘉建陶厂长 宗可海
公司在2001年建设窑炉,2002年窑炉正式投入生产,公司在采购窑炉之初主要是考虑到价格的实惠,成本降低,窑炉的技术主要是辊道窑。
辊道窑的隧道面积小,且呈扁平形,在辊轴上下可同时加热,便于调节温度,减少温差,使温度分布均匀,有利于准确控制烧成曲线,到达提高生产量,实现节能的目的。但辊道窑的不足也十分明显,就是辊道所用的材料受到限制,长度不能过长,对保温材料的要求高。
另一个重要的节能就是燃料最大化的利用和燃烧。目前我们公司使用的是煤气发生炉,目前煤炭作为燃料可以降低成本,相对天然气做燃料有着价格的优势,但发热的热值没有天然气理想,如果条件允许我们公司会考虑使用更节能的燃料。目前公司窑炉使用整体良好,节能方面还有待改变。
公司窑炉存在另一不足之处是余热利用,这个做得还不是很好,排出的烟没有好好利用,据测试,刚刚从窑炉排出的烟温度将近500℃,如果把这些余热加强利用将减少不少成本。希望以后的窑炉研发出先进生产方法,对窑炉设备的实用性和节能积极改善。
宽体窑技术有待成熟
江西瑞明陶瓷有限公司技术总监 刘启明
宽体窑炉相对窄体窑炉有着明显的节能优势,能耗较低,产量大。但是宽体窑炉目前技术不是很成熟,在生产过程中对砖的控制不好,导致砖的成品率降低。目前公司有两条投产的窑炉,都是在今年3月份投产,所采用是常规窄体窑炉。
在节能方面,我们加强内部管理,加强能源的重新利用,借地理位置取材的优势,其节能效果基本可与宽体窑炉接近,并且能够很好地控制产品的品质,提高成品率。
在生产工程中,我们企业通过以下两方面来开展节能工作:第一,优化配方。我们产品的配方易氧化,烧成温度低;第二,加强与窑炉供应商在技术方面的合作,提高窑炉性能,据统计,目前我们的产品在窑炉这一环节上,通过有效的节能方法,生产的产品率提高了80%以上,预计未来我们可以在现在的成品率再提高20%左右,保证节能降耗同时,减少了成本。
成本压力迫使陶企重视节能工作
江西欧尔玛陶瓷有限公司生产厂长 朱俊建
鉴于现在各项成本急剧上升,而利润又持续低迷的市场行情,多数企业都在加紧节能工作的开展。江西欧尔玛陶瓷也积极提倡节能生产,公司目前有两条窑炉生产线,因前些年并未重视节能生产,形成很大的成本压力,近些年,随着各方面的因素,公司逐渐开始重视在节能方面的工作,在生产当中我们通过有效途径,改善耗能较大的工艺环节,保证公司节能工作的开展,降低生产成本。
在煤炭的选择方面,我们企业选择的是高热值煤炭,尽量使煤炭在使用过程中达到充分燃烧。在原材料方面控制好,纯度好的原材料对热量的吸收会比较均匀,所造成的热量浪费相应也较少,一定程度上减少了能源的浪费。也可以通过低温快烧节约燃烧燃料,把温度控制在1200℃左右。另外,利用好窑炉在生产过程中所产生的余热,也是我们企业节能减少成本压力的一个途径,助风机把余热回收重新利用,可循环利用满足其他工序的需求。
目前行业内对节能窑炉的接受度并不高
广西新舵陶瓷有限公司广西梧州生产基地厂长 吴至权
由于我们是新的生产基地,是隶属于金舵陶瓷的一个子公司,在广西梧州的生产基地是在今年才投入使用,窑炉设备已经使用了几 个月,当初选购窑炉时候,主要考虑了操控性,产能,节能这几方面的性能。由于现在各种生存原材料和燃料费用都在上涨,所以我们会特别考虑到环保以及降低能耗成本。
由于较为节能的窑炉价格一般比较贵,目前行业内对节能窑炉的接受度并不高。目前有部分窑炉供货商,宣传产品是节能的,但是在实际应用中节能效果并不节能,遇到这种情况,只能靠厂家自己去识别。
我们的窑炉在窑炉热平衡的设计,保温耐火材料的保温性,余热的利用等三方面保证了窑炉的节能。由于我们的采用的是宽体窑,采用进口保温材料,先进的窑炉设计再搭配五层干燥窑,产量也比较大,这样平均下来,我们的节能效果明显,生产效率也大大提升。
在窑炉使用的过程中,我们还可以采用调节窑炉压力制度、余热的利用(用于干燥线)、采用低温快烧的配方等方法达到节能的效果。